鼓包機(jī)礦渣立磨液壓系統(tǒng)故障情況
①液壓站現(xiàn)場可觀察到液壓泵頻繁啟動,且時(shí)間間隔愈來愈短,最小達(dá)到 每2分鐘一次。
②液壓介質(zhì)油(MOBIL DTE 26)溫度較高,高于1號立磨(屬正常) 15~20°C以上。
③控制閥(917730-000 pas 7. 1溫度較高,甚至可聞到電工塑料的焦蝴氣味。④中控室內(nèi)的畫面顯示液壓泵啟動頻繁,正向壓力不斷下降。 ⑤壓力趨勢圖呈鋸齒形。
以上現(xiàn)象表明,液壓系統(tǒng)已出現(xiàn)了嚴(yán)重的故障,如不能及時(shí)解決,將對電動機(jī)及泵、各類油閥及液壓缸等油路元件造成進(jìn)一步的損害。
鼓包機(jī)礦渣立磨液壓系統(tǒng)故障原因分析
立磨是靠四只液壓缸傳遞壓力,由兩只主輻碾壓磨盤上的礦渣。主輻工作壓力為16MPa,平常操作時(shí),可控制在8. 5~9. 5MPa之間。為了減弱主機(jī)的振 動,系統(tǒng)配置了兩組蓄能器子系統(tǒng),液壓油路分為正反兩向,由壓力換向閥 (917730-00-00 POS 7. 1控制。
多種原因都可能使系統(tǒng)失壓,包括介質(zhì)油外泄內(nèi)泄、油管竄通、油閥泄漏、 液壓缸損壞。為了盡快查找原因,使用了排除法。
經(jīng)檢查,系統(tǒng)靜止的情況下,油箱油位處在60%刻度上,現(xiàn)場也未發(fā)現(xiàn)大量液壓油,據(jù)此排除了介質(zhì)油外泄的可能性。
液壓柜(HSLM)及主輻立柱內(nèi)均發(fā)現(xiàn)少量漏油,進(jìn)一步確認(rèn)為密封緊固不到位所致,擰緊后系統(tǒng)故障仍沒有排除。
有兩只液壓缸底部端蓋邊緣有微弱氣泡產(chǎn)生,后經(jīng)確認(rèn)為螺栓(Pas 18. MA: 1450NM)沒有擰緊,解決這個問題后,系統(tǒng)泄壓沒有消失。 外圍油管正常。
為了進(jìn)一步查找原因,作人為降轆加壓試驗(yàn),并作了壓力變化記錄,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在2h內(nèi)正反壓力不斷變化并趨于平衡。
數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),正向油壓不斷減少,反向油壓不斷上升,說明介質(zhì)油在系統(tǒng)內(nèi)部有泄漏現(xiàn)象。
立磨運(yùn)行過程中,磨盤上的料層不斷發(fā)生微小變化,導(dǎo)致液壓缸不斷伸縮位移,為了檢測液壓缸是否漏油,又作了如下的試驗(yàn): 液壓缸正反向壓力均卸為零,主車?yán)ケ3衷谀ケP上,此時(shí)正向加壓至5~ 6MPa,然后同時(shí)開啟四只液壓缸的反向放氣閥,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有液壓油漏出。雖然外漏油壓大小不同,但據(jù)此還不能斷定出有問題的液壓缸。或者說,四只液壓缸 都內(nèi)漏,但出現(xiàn)此情況的概率太小。
液壓油路顯示,四只液壓缸均為并聯(lián),只有拆除并聯(lián)油管,才能縮小查找范圍。為此拆除了兩根油管并重復(fù)以上試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)液壓缸HRl2063799及 HRl2063708出現(xiàn)了泄漏現(xiàn)象。據(jù)此可以斷定這兩液壓缸出現(xiàn)了內(nèi)部泄漏。